前十環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,中正鍋爐始終牢記安全準(zhǔn)則
中正SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環(huán)水管鍋爐。鍋爐由前、后、左、右水冷壁組成的爐膛和由上下鍋筒與對(duì)流管束組成的鍋爐本體,尾部設(shè)有省煤器、空氣預(yù)熱器,燃燒設(shè)備為鱗片式爐排,無級(jí)調(diào)速控制,散裝出廠,現(xiàn)場(chǎng)組裝砌筑。
前十環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,帶外置式換熱器循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)點(diǎn)是負(fù)荷和床溫調(diào)節(jié)相對(duì)較為方便調(diào)節(jié)時(shí)需要改變的運(yùn)行參數(shù)較少其主要缺點(diǎn)是增加了設(shè)備和結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。而無外置式換熱器的循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)缺點(diǎn)與帶外置式換熱器循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)缺點(diǎn)相反。按爐膛的壓力分類根據(jù)爐膛壓力的不同可將循環(huán)流化床鍋爐分為常壓循環(huán)流化床鍋爐和增壓循環(huán)流化床鍋爐。常壓循環(huán)流化床鍋爐采用平衡通風(fēng)法爐膛中壓力與大氣壓力相近并保持爐膛頂部有20,30Pa的負(fù)壓。在常壓循環(huán)流化床鍋爐中燃料是在常壓或接近于常壓的空氣中進(jìn)行流化燃燒的。增壓循環(huán)流化床鍋爐的爐膛壓力可以高達(dá)0.8,6MPa燃料在增壓工況下燃燒有利于燃燒過程與傳熱過程的強(qiáng)化。除此之外循環(huán)流化床鍋爐還可以根據(jù)工質(zhì)蒸汽壓力不同分為低壓、中壓、高壓、超高壓、亞臨界壓力和超臨界壓力循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)分離器結(jié)構(gòu)型式不同分為采用旋風(fēng)分離器的循環(huán)流化床鍋爐、采用慣性分離器的循環(huán)流化床鍋爐、采用組合分離系統(tǒng)的循環(huán)流化床鍋爐和采用旋渦分離器的循環(huán)流化床鍋爐根據(jù)固體物料循環(huán)方式不同可以分為外循環(huán)的循環(huán)流化床鍋爐和內(nèi)循的循環(huán)流化床鍋爐兩類等。
選用布線方法和綁所方法最好和設(shè)備本身的布線方法一致。接到端子板的每根線芯必須留出一定長(zhǎng)度的裕度并且裕度要彎曲合適排列整齊。互感器的安裝和接線充油式感器的安裝可按變壓器安裝的有關(guān)條款結(jié)合使用要求進(jìn)行。干式互感器安裝時(shí)一次回路的相間距離必須符合母線安裝及穿墻套管的安裝的規(guī)定二次接線端子要裝在外側(cè)便于維護(hù)電流互感器的次級(jí)繞組不得開路不接線的次級(jí)繞組的端子必須短接并直接接地。電流感器的二次接線最好先接到電流試驗(yàn)端子再攔到儀表和繼電器電壓互感器的次級(jí)繞組或電流互感器的每一個(gè)次次級(jí)繞組最好有一點(diǎn)接地但圖紙有其他規(guī)定者例外。成套配電柜安裝時(shí)應(yīng)注意將甩出的互感器的接地線接到接地母線上不得遺漏不接零序電流感器安裝時(shí)電纜外皮接地。二次回路的接線必須和施工圖紙一致如有修改必須有設(shè)計(jì)部門簽字的設(shè)計(jì)通知為依據(jù)。修改后應(yīng)及進(jìn)將修改處標(biāo)在施工圖上設(shè)計(jì)修改通知書及修改圖紙均作為竣工資料于竣工交接時(shí)提交建設(shè)單位。
前十環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,鍋爐機(jī)組的冷態(tài)啟動(dòng)鍋爐上水上水前水質(zhì)要化驗(yàn)合格上水溫度在3070℃與汽包壁溫差值小于50℃。上水時(shí)間夏季不小于2小時(shí)冬季不小于4小時(shí)。鍋爐上水視汽包金屬溫度選擇疏水泵及給水泵兩種方法。確定上水方法后各閥門開關(guān)按相應(yīng)上水前檢查卡執(zhí)行。檢查相關(guān)系統(tǒng)空氣門在開啟位置各放水門、底部加熱門和省煤器再循環(huán)門在關(guān)閉位置。打開鍋爐給水旁路閥根據(jù)汽包壁溫差控制上水速度。待省煤器空氣門連續(xù)冒水后關(guān)閉。汽包水位上至100mm停止上水開啟省煤器再循環(huán)門。觀察水位有無明顯下降若有應(yīng)查明原因并處。上水前后應(yīng)檢查和記錄膨脹值。
在縮孔門解體檢修中,檢修人員對(duì)每一臺(tái)縮孔門零部件耐心檢查,認(rèn)真除污。特別對(duì)控制對(duì)開式縮孔門門桿的靈活性進(jìn)行了細(xì)致檢查。檢查后,檢修人員對(duì)調(diào)節(jié)失靈的門桿進(jìn)行了徹底修復(fù),保證了對(duì)開式縮孔門在門桿驅(qū)動(dòng)下準(zhǔn)確控制煤粉輸送量。與此同時(shí),在鍋爐10層,綜合班高壓焊工加緊更換鍋爐本體吹灰氣動(dòng)調(diào)門。由于氣動(dòng)調(diào)門價(jià)格高且連接氣動(dòng)調(diào)門的管道為高溫高壓管道,因此為保證氣動(dòng)調(diào)門與管道連接的質(zhì)量,綜合檢修隊(duì)焊接能手劉志東親自承擔(dān)鍋爐本體吹灰氣動(dòng)調(diào)門的焊接任務(wù)。焊接中,根據(jù)管道特點(diǎn),使用“氬電聯(lián)焊”的焊接方法,在不斷弧的條件下,使管道和鍋爐本體吹灰氣動(dòng)調(diào)門完美接合。目前,縮孔門檢修和氣動(dòng)調(diào)門更換工作已接近尾聲。本次鍋爐附件維修,展示了綜合檢修隊(duì)隊(duì)員精湛的專業(yè)技術(shù)和強(qiáng)烈的責(zé)任心,為鍋爐安全運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
中正鍋爐在快速發(fā)展過程中,通過不斷的引進(jìn)新技術(shù)和設(shè)備,逐步降低生產(chǎn)能耗,其中下料環(huán)節(jié)數(shù)控率達(dá)到了90%以上,結(jié)合符合中正鍋爐的下料管理系統(tǒng),有效提高材料利用率,經(jīng)濟(jì)效益更佳。