商洛八噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐 中正SZS系列燃?xì)忮仩t榮獲節(jié)能之星稱號(hào)
運(yùn)行時(shí)燃料自加煤斗落到爐排上進(jìn)行燃燒,高溫?zé)煔饨?jīng)過后拱反射至爐前進(jìn)入爐膛,經(jīng)過輻射受熱面輻射換熱后,進(jìn)入對(duì)流受熱面進(jìn)行對(duì)流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進(jìn)入空氣預(yù)熱器,最后進(jìn)入除塵、脫硫系統(tǒng),后煙氣由引風(fēng)機(jī)抽引通過煙囪排向大氣。
管子與鍋筒脹接脹接前應(yīng)有專人進(jìn)行脹接準(zhǔn)備工作選用與鍋爐同類的管板和管子進(jìn)行試脹工作以確定合理的脹管率和確定操作中控制脹管率的方法一般脹管率控制在4—8%之間以備在水壓試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)脹口滲漏再進(jìn)行補(bǔ)脹工作為達(dá)到預(yù)期脹管效果采用下述方法控制脹管率控制終脹時(shí)的脹桿對(duì)脹桿器外殼的相應(yīng)位置。方法是按所選定的脹管率算出管子脹完后的最終內(nèi)徑d按d即可定出脹桿對(duì)外殼的位置。做試脹箱試脹后進(jìn)行水壓試驗(yàn)試脹合格后才能進(jìn)行正式脹接。脹接要有專人操作認(rèn)真做好記錄每個(gè)脹接管端內(nèi)外徑尺寸和管孔尺寸各種數(shù)據(jù)要在復(fù)脹后用內(nèi)徑千分尺或內(nèi)徑百分表測(cè)量內(nèi)徑做為質(zhì)量鑒定和交工驗(yàn)收核實(shí)脹管率的依據(jù)。掛管初脹掛管前對(duì)所有管子逐根進(jìn)行通球檢驗(yàn)防止有卡堵現(xiàn)象。將同類管子和對(duì)應(yīng)的管孔尺寸選配使間隙保持0.5—1mm并將管子和管孔同時(shí)編號(hào)記錄在施工記錄表上。先掛兩端基準(zhǔn)管初脹消除間隙管頭露7—11mm多余部分去掉基準(zhǔn)管用經(jīng)緯儀找正或用線墜找正
商洛八噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,吹管當(dāng)主蒸汽管道在安裝完畢以后進(jìn)行水壓試驗(yàn)驗(yàn)收合格后投入使用之前必須進(jìn)行吹洗以清除管道內(nèi)的雜物和銹垢。把主蒸汽管道用相同管徑的管道引至室外安全地方不允許對(duì)準(zhǔn)家屬樓、住宅以及辦公樓等生活、辦公地點(diǎn)以防發(fā)生意外接至室外部分應(yīng)向上傾斜30度并在下面設(shè)疏水管臨時(shí)管道用臨時(shí)支架固定牢靠。注意事項(xiàng)1所有臨時(shí)管路應(yīng)盡短捷以減少阻力。吹洗時(shí)控制門應(yīng)全開。被吹洗系統(tǒng)各處的吹管系統(tǒng)應(yīng)大于1。各階段吹洗過程中至少應(yīng)有一次停爐冷卻8h以上以提高吹洗效果。合格標(biāo)準(zhǔn)1過熱器及主蒸汽管道各段的吹管系統(tǒng)大于1。在被吹洗管末端的臨時(shí)排氣管內(nèi)入口或排汽口處裝設(shè)耙板耙板可用鋁板制成其寬度為排汽管內(nèi)徑的8%長度縱貫管子的內(nèi)徑在保證吹管系數(shù)前提下連續(xù)兩次更換耙板檢查耙板沖擊斑痕粒度不大于0.8mm且斑痕不多于8點(diǎn)即為合格。管道吹洗完畢后應(yīng)整理記錄最后鑒證。鍋爐帶負(fù)荷試運(yùn)48小時(shí)無任何不安全現(xiàn)象、工作參數(shù)、汽水品質(zhì)、燃燒情況輔機(jī)參數(shù)爐墻等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求后甲乙雙方應(yīng)辦理移交手續(xù)雙方負(fù)責(zé)人簽章驗(yàn)收須有勞動(dòng)部門會(huì)鑒合格后為竣工。
循環(huán)流化床的優(yōu)點(diǎn)燃料適應(yīng)性強(qiáng)由于循環(huán)流化床中的燃料僅占床料的1%3%不需要輔助燃料而燃用任何燃料可以燃用各種劣質(zhì)煤及其它可燃物特別包括煤矸石、高硫煤、高灰煤、高水分煤、煤泥、垃圾等可以解決令人頭疼的環(huán)境污染問題。燃燒效率高循環(huán)流化床比鼓泡床流化床燃燒效率高燃燒效率通常在97%以上基本與煤粉相當(dāng)。寧夏理工學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)脫硫率高循環(huán)流化床的脫硫方式是最經(jīng)濟(jì)的方式之一其脫硫率可以達(dá)到90%。氮氧化物排放低這是循環(huán)流化床另外一個(gè)非常吸引人的特點(diǎn)。其主要原因是一低溫燃燒燃燒溫度一般控制在850900℃之間空氣中的氮一般不會(huì)生成NOx二分段燃燒抑制氮轉(zhuǎn)化為NOx并使部分已生成的NOx得到還原。
蒸汽管道水沖擊在鍋爐并汽時(shí)并汽前沒有很好疏水和暖管有水或濕蒸汽進(jìn)入管內(nèi)疏水管的位置不對(duì)或疏水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理無法疏水均可能導(dǎo)致蒸汽管道水沖擊。當(dāng)發(fā)生蒸汽管道水沖擊時(shí)應(yīng)開啟鍋爐的對(duì)空排汽門和各部疏水門通知汽機(jī)值班人員開啟主汽門前疏水門。根據(jù)汽溫下降情況適當(dāng)關(guān)小減溫水門。鍋爐并爐時(shí)發(fā)生水沖擊應(yīng)停止并爐。聯(lián)系檢修處理不牢固的支吊架修改不合理的疏水系統(tǒng)。
中正鍋爐在快速發(fā)展過程中,通過不斷的引進(jìn)新技術(shù)和設(shè)備,逐步降低生產(chǎn)能耗,其中下料環(huán)節(jié)數(shù)控率達(dá)到了90%以上,結(jié)合符合中正鍋爐的下料管理系統(tǒng),有效提高材料利用率,經(jīng)濟(jì)效益更佳,商洛八噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。