昭通8噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐 中正燃煤鍋爐煤料節(jié)約效果好
DZL新型水火管熱水鍋爐是中正鍋爐與北京之光鍋爐研究所合作開發(fā)的新一代鍋爐,技術(shù)含量高,比現(xiàn)有的工業(yè)鍋爐增加10項新技術(shù),因而形成強化燃燒、強化傳熱、水循環(huán)安全可靠、出力足、效率高,并且出力和效率終生不變,昭通8噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
烘爐由于爐墻耐火混凝土及抹面層內(nèi)部含有大量的水分如果未經(jīng)充分烘干立即投入使用爐膛燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔馐範(fàn)t墻及混凝土中的水分急劇汽化因體積膨脹產(chǎn)生的壓力會使?fàn)t墻和混凝產(chǎn)生裂紋和變形嚴(yán)重時會導(dǎo)致開裂和塌落所以使用前進(jìn)行烘爐。烘爐前應(yīng)具備下列條件鍋爐及其附屬裝置全部組裝完畢。砌筑和保溫結(jié)束并將煙道內(nèi)的雜物已清除干凈。關(guān)閉爐墻的所有門和孔。鍋爐的熱工儀表已校驗合格并又隨時投入使用。鍋爐有可靠的合格軟化水水源同時鍋爐加水至正常水位。烘爐所需的輔機已試運合格。爐墻上已裝好測溫點或取樣點。開啟鍋爐上所有的排汽和過熱器集箱上的疏水。烘爐前打開爐門用自然通風(fēng)方法先將燃燒室內(nèi)自然通風(fēng)干燥3晝夜減少爐膛含水率對于耐火混凝土應(yīng)在養(yǎng)護(hù)期滿后再進(jìn)行烘爐礬土水泥的養(yǎng)護(hù)期為3晝夜硅酸鹽水泥的養(yǎng)護(hù)期為7晝夜。烘爐時首先將燃料放在簡易爐排上不能用酒精、汽油等易燃物引燃。點火后開始小火火不可離墻太近慢慢烘爐使?fàn)t溫緩慢升高后期過熱器后煙溫達(dá)到200℃并保持48小時取灰漿化驗含水率小于5%為合格。
正常運行時水泵的噪聲應(yīng)控制在相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)距泵體外壁1米、離地面高2米處的噪聲不大于75dBa為減少噪音各泵應(yīng)帶隔音罩。配套電動機應(yīng)選用質(zhì)量可靠、高效節(jié)能產(chǎn)品。電動機接線焊接采用銀銅焊。電機選用上海電機廠或湘潭電機廠產(chǎn)品。電動機應(yīng)為F級絕緣等級按B級絕緣溫升考核。泵的涂漆應(yīng)符合JB/T4297的規(guī)定且泵筒體的內(nèi)表面在酸洗鈍化后發(fā)運泵筒體的外表面涂耐腐蝕的涂料。國產(chǎn)水泵采用江蘇華電水泵廠、大連雙龍泵業(yè)廠或大連耐酸泵廠產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品同時單獨列出各廠家的分項報價表。另外在保證所選水泵性能的前提下也可以采用其它廠家的水泵但也必須單獨列出所選水泵的分項報價表及相關(guān)的性能對比資料。
余熱鍋爐汽水流程大型燃機電廠采用三壓再熱循環(huán)余熱鍋爐,汽水系統(tǒng)主要由低壓、中壓、高壓三部分組成,可同時產(chǎn)生低壓過熱蒸汽、中壓過熱蒸汽、高壓過熱蒸汽,分別驅(qū)動低壓汽輪機、中壓汽輪機、高壓汽輪機,可最充分的把燃?xì)獾臒崮苻D(zhuǎn)換成機械功。低壓部分由低壓省煤器、低壓汽包、低壓蒸發(fā)器、低壓過熱器組成。從凝結(jié)水泵來的冷水,通過低壓省煤器預(yù)熱后輸入低壓汽包,汽包下面連接著蒸發(fā)器,水在低壓蒸發(fā)器內(nèi)加熱成飽和蒸汽上升到低壓汽包。飽和蒸汽從低壓汽包輸出再通過低壓過熱器加熱,產(chǎn)生低壓過熱蒸汽,用來驅(qū)動低壓蒸汽輪機旋轉(zhuǎn)做功。余熱鍋爐汽水流程中壓部分由中壓省煤器、中壓汽包、中壓蒸發(fā)器、中壓過熱器、再熱器組成。
過熱器管損壞過熱器管損壞的現(xiàn)象蒸汽流量不正常的小于給水流量嚴(yán)重時鍋爐汽壓下降。爐膛負(fù)壓不正常地減小或變正壓由不嚴(yán)密處向外噴汽和冒煙過熱器后的煙汽溫度降低或兩過熱器管損壞的原因化學(xué)監(jiān)督不嚴(yán)汽包內(nèi)汽水分離器結(jié)構(gòu)不良或存在缺陷致使蒸汽品質(zhì)不好在過熱器內(nèi)結(jié)垢檢修時又未徹底清除引起管壁溫度升高。燃燒不正常致使過熱器處的煙溫超高。由于運行工況或煤種改變引起蒸汽溫度升高而未及時調(diào)整處理。在點火升壓過程中過熱器通汽量不足而引起過熱。過熱器結(jié)構(gòu)布置不合理受熱面過大蒸汽分布不均勻蒸汽流速過低引起管壁溫度過高,昭通8噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
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