太原20噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐 中正鍋爐始終堅(jiān)持“我們用心,只做鍋爐”的發(fā)展理念
太原20噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,中正YQ(Y)L系列燃?xì)猓ㄓ停?dǎo)熱油鍋爐采用三回程圓盤管結(jié)構(gòu),盤管端部采用錐形盤管,有效保護(hù)了鍋爐端部的爐墻,配有先進(jìn)的燃燒裝置,鍋爐運(yùn)行全自動(dòng)化。
循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)氣固兩相混合物對(duì)水冷壁的傳熱系數(shù)在50450W/m2K的范圍內(nèi)。低污染物排放。由于循環(huán)流化床鍋爐采用分級(jí)燃燒并將燃燒溫度控制在850,900℃范圍內(nèi)只有燃料中的氮轉(zhuǎn)化成NOx空氣中的氮不會(huì)生成NOx所以循環(huán)流化床鍋爐NOx的排放濃度低一般情況下只有煤粉燃燒的1/3,1/4又由于燃燒溫度可控制在最佳脫硫溫度及石灰石或氧化鈣與SO2的循環(huán)反應(yīng)當(dāng)鈣硫比為5,0時(shí)脫硫效率可達(dá)85,95。而常規(guī)流化床由于沒有脫硫劑的循環(huán)反應(yīng)鈣硫比為34時(shí)脫硫效率才能達(dá)到85,95。這也是循環(huán)流化床鍋爐在世界范圍內(nèi)受到重視得到很快發(fā)展的根本原因.負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大調(diào)節(jié)性能好。
每個(gè)旋風(fēng)分離器回料腿下布置一個(gè)非機(jī)械回料閥回料為平衡式流化密封風(fēng)用高壓風(fēng)機(jī)單獨(dú)供給。以上三部分構(gòu)成了循環(huán)流化床鍋爐的核心部分——物料熱循環(huán)回路與石灰石在燃燒室內(nèi)完成了燃燒及脫硫反應(yīng)經(jīng)過分離器化的煙氣進(jìn)入尾部煙道。鍋爐采用前墻四個(gè)點(diǎn)給煤為防止?fàn)t內(nèi)煙氣反竄到給煤系統(tǒng)中在給煤系統(tǒng)中通入次風(fēng)作為正壓密封。鍋爐排渣采用兩臺(tái)滾筒式冷渣器布置爐膛前底部。配風(fēng)系統(tǒng)鍋爐采用并聯(lián)系統(tǒng)即各個(gè)風(fēng)機(jī)單獨(dú)設(shè)置。鍋爐需配設(shè)一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)。采用平衡通風(fēng)方式壓力平衡點(diǎn)設(shè)在爐膛出口。點(diǎn)火系統(tǒng)為加快啟動(dòng)速度節(jié)省燃油采用床下啟動(dòng)的方式床下布置兩只熱煙氣發(fā)生器具有加熱效率高加熱均勻啟動(dòng)速度快且點(diǎn)火可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。每只啟動(dòng)燃燒器均配有火焰檢測(cè)器確保啟動(dòng)中的安全性,太原20噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
管道防腐、保溫及涂色1.管道防腐明裝機(jī)制排水鑄鐵管道外壁除銹后刷防銹底漆二道再刷銀粉漆二道明裝熱鍍鋅鋼管外壁刷銀粉漆二道埋地的機(jī)制排水鑄鐵管外壁刷瀝青漆二道所有管道支架角鋼支架吊筋固定架等鋼鐵件均先除銹后刷防銹底漆二道防腐。2.保溫地下室和室外露明的給水、排水管道采用橡塑管殼保溫管徑DN<50保溫層厚30mm管徑DN≥50保溫層厚40mm。保溫管殼外包玻璃絲布一層再包鋁箔。3.管道涂色小區(qū)給水管道綠色污水管道黑色廢水管道黑色加一道白圈壓力廢水管道黑色加二道白圈。以上色圈寬度為50mm每組色圈內(nèi)部圈與圈間距50mm各組色圈之間間距2m遇到保溫及防結(jié)露管道時(shí)色漆均刷在包扎層外面。
當(dāng)溫度計(jì)異常時(shí)可利用觀火孔和臨時(shí)觀察孔以床料顏色判定其溫度一般來說當(dāng)床料顏色發(fā)暗紅時(shí)床溫大約為500℃左右當(dāng)床料顏色為紅或亮紅時(shí)床溫大約為800900℃左右當(dāng)床料顏色發(fā)亮、發(fā)白時(shí)床溫可能超過1000℃。當(dāng)床溫出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)應(yīng)首先確認(rèn)給煤量是否均勻然后才是給煤量多少的問題給煤量過多或過少、風(fēng)量過大劃過小都會(huì)使燃燒惡化床溫下降。在正常運(yùn)行調(diào)整床溫時(shí)一定要保持給煤量和風(fēng)量均勻遵循“先加風(fēng)后加煤”和“先減煤后減風(fēng)”的原則調(diào)節(jié)幅度盡量小要注意根據(jù)床溫變化趨勢(shì)掌握好提前時(shí)間量,太原20噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
中正鍋爐在快速發(fā)展過程中,通過不斷的引進(jìn)新技術(shù)和設(shè)備,逐步降低生產(chǎn)能耗,其中下料環(huán)節(jié)數(shù)控率達(dá)到了90%以上,結(jié)合符合中正鍋爐的下料管理系統(tǒng),有效提高材料利用率,經(jīng)濟(jì)效益更佳。